焦電公司電廠利用秋檢,對省煤器管進(jìn)行技術(shù)改造,取得了較好的運行效果。
1號爐運行周期長,煙氣流速沖刷導(dǎo)致管壁變薄,檢修前省煤器管連續(xù)出現(xiàn)漏點,造成1號爐多次停爐處理,影響了發(fā)電設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。為從根本上解決問題,秋檢期間對1號爐省煤器管徹底進(jìn)行查漏,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),省煤器管高壓段低部兩排漏點集中,影響安全運行。針對這種情況,需要更換一組省煤器箱體。而更換一個箱體需10多萬元,費用太高,電廠決定在不影響運行的情況下,將存在漏點的高壓段低部兩排管解除,將兩排管上下17根管直接連接。因焊接點為34個耐高壓點,工作空間狹小,所以增加了工作難度。電廠組織精干力量,加班加點,打磨、焊接進(jìn)行精細(xì)化操作,確保焊接質(zhì)量。焊補(bǔ)后,對其進(jìn)行打壓試驗,一次成功,現(xiàn)已啟爐,運行正常。
17根省煤器管、34個耐高壓焊接口如果外協(xié)專業(yè)隊伍焊接,每個口需要300元共需10200元人工費。
殷耘溪